“温度稳了,风机顺了,现在监盘特别有底儿!”在中国石油大庆石化炼油区中心控制室,硫磺回收装置区制酸装置操作人员向设备维修人员介绍。自9月下旬完成检修并一次开车成功以来,3.5万吨/年制酸装置已持续平稳运行一个月,各项参数保持稳定。
作为保障炼油系统硫酸平衡与环保运行的关键装置,该装置承担着为烷基化装置供应合格硫酸的重要任务。为确保检修工作精准高效,大庆石化设备维修中心提前部署,组织仪表与维修车间技术骨干,围绕装置运行中仪表设备易受酸腐蚀、关键风机轴承磨损等难点制定详细方案,展现了精准筹划的专业能力。
在方案实施阶段,仪表与维修车间紧密配合,高效解决多项难题。针对焚烧炉温度监测不稳定导致联锁功能失效的问题,仪表车间更换了12个双支热电偶,使炉膛温度稳定控制在1000到1100摄氏度区间,联锁响应精准可靠,有效避免因温度异常引发的停车风险,使核心设备运行安全性得到显著提升。
面对检修任务重、时间紧的挑战,设备维修中心强化协同联动,维修车间负责离心风机等大型设备的拆装与修复,仪表车间则提前介入,拆卸振动探头与温度元件,避免吊装损坏。“拆解-检修-复装”的闭环工作模式,实现工序无缝对接。
得益于此次系统性检修,制酸装置运行效能得到明显提升。目前,各风机机械性能全面恢复,振动值稳定在0.5到1.5毫米每秒范围内,DCS系统数据传输准确,彻底解决了以往因振动波动导致的运行状态判断困难。
经过一个月连续平稳运行,装置整体性能进一步优化,充分验证了检修工作的扎实成效。接下来,大庆石化将持续强化设备管理,为装置长周期安全稳定运行提供坚实支撑。(刘军强、范东航)